表5 按熔剂分类的地砖配方组成范围
|
配方系统 |
采用的主要熔剂和矿化剂 |
参考化学组成范围 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
钾钠系统 |
钾长石、钠长石、钾钠长石、瓷石、瓷砂等 |
65-72 |
18-22 |
<1 |
|
<1 |
<1 |
3-5 |
|
钙镁系统 |
透辉石、石灰石、透闪石、滑石、滑石粘土(镁质粘土)等 |
52-55 |
14-17 |
<1 |
|
14-20 |
1-2 |
|
复合系统 |
上述兼有 |
65-70 |
16-20 |
<1 |
|
4-6 |
2-4 |
(三)优化坯体配方成型性能的调整试验
坯体的成型性能不好主要表面为:①坯体的湿坯强度不够,成型后即发生开裂;②坯体的干燥强度不够或干燥敏感性不好,干燥后开裂;③坯体中的粘土选用不当,粘土中的有机质太多,粘性过好,易粘模。
调整试验坯体成型性能主要是如何选择粘土的种类并控制最适当的比例,使坯体的成型性能达到较佳状态,能满足生产要求。试验的主要原料的理化性能如下(为了说明问题,下文配方中所采用的原料序号及编号与表6保持一致)。
表6 试验用原料理化性能
|
序号 |
原料
名称 |
产地 |
1200烧成性能(%) |
化学成分 |
单料坯体强度
(Mpa) |
|
烧失 |
收缩 |
吸水率 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
TiO2 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
Loi |
|
1 |
粘土A |
广东 |
10.5 |
8.3 |
9.4 |
57.03 |
27.02 |
1.29 |
0.64 |
0.01 |
0.45 |
1.61 |
0.27 |
10.48 |
34.76 |
|
2 |
粘土B |
福建 |
11.0 |
7.8 |
9.3 |
62.47 |
22.96 |
2.10 |
0.7 |
0.32 |
0.44 |
0.95 |
0.10 |
9.75 |
18.30 |
|
3 |
粘土C |
福建 |
9.7 |
7.0 |
11.9 |
69.11 |
22.12 |
0.47 |
0.10 |
0.41 |
0.40 |
0.14 |
0.03 |
7.32 |
19.56 |
|
4 |
粘土D |
福建 |
12.69 |
10.04 |
5.0 |
60.54 |
21.91 |
1.85 |
0.48 |
0.44 |
0.47 |
0.93 |
0.40 |
9.42 |
36.00 |
|
5 |
镁质粘土 |
广东 |
4.96 |
3.3 |
21.70 |
70.9 |
2.36 |
0.59 |
0 |
0.2 |
20.82 |
|
|
4.03 |
可塑 |
|
6 |
叶腊石A |
福建 |
3.9 |
0.18 |
41.1 |
77.73 |
18.15 |
0.16 |
|
|
|
|
|
3.7 |
|
|
7 |
叶腊石B |
福建 |
3.8 |
3.0 |
40.0 |
69.98 |
22.29 |
0.38 |
|
|
|
|
|
4.91 |
|
|
8 |
透辉石 |
山东 |
1.4 |
5.5 |
24.0 |
52.06 |
1.46 |
0.53 |
0.07 |
23.51 |
18.01 |
0.04 |
0.47 |
|
|
|
9 |
长石A |
福建 |
1.3 |
19.0 |
0 |
73.88 |
13.42 |
0.52 |
0.02 |
0.28 |
0.48 |
6.0 |
4.0 |
0.7 |
|
|
10 |
长石B |
福建 |
1.0 |
17.5 |
0 |
76.77 |
12.11 |
|
|
0.33 |
0.15 |
5.30 |
4.34 |
|
|
|
11 |
滑石 |
江西 |
8.8 |
3.2 |
17.4 |
61.23 |
0.05 |
0.18 |
|
2.28 |
27.01 |
|
|
|
|
|
12 |
石英砂 |
福建 |
1.0 |
0.8 |
33.8 |
98.77 |
0.54 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
陶土 |
福建 |
3.7 |
7.8 |
5.6 |
73.54 |
15.37 |
0.89 |
0.15 |
0.32 |
0.38 |
2.75 |
0.13 |
6.15 |
可塑 |
表7 调整试验配方的组成表(一)
|
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
烧 后 性 能 |
|
原 料
名 称 |
粘土
A |
粘土
B |
粘土
C |
粘土
D |
镁土
E |
叶腊石A |
叶腊石B |
透辉石 |
长石
A |
长石
B |
滑石 |
石英砂 |
陶土 |
烧失率
% |
收缩率
% |
吸水率
% |
|
配方F1 |
25 |
5 |
5 |
2 |
|
7 |
|
14 |
27 |
10 |
5 |
|
|
4.9 |
6.7 |
5.9 |
|
配方F2 |
25 |
5 |
5 |
2 |
5 |
7 |
|
14 |
27 |
10 |
|
|
|
5.1 |
6.7 |
6.0 |
|
配方F3 |
20 |
10 |
|
2 |
4 |
|
5 |
14 |
27 |
10 |
|
|
8 |
4.7 |
6.6 |
6.2 |
本次调整试验前的原料配方为F1,配方中粘土总量A+B+C+D为37%。其中高可塑性粘土(A+B)总量为27%。F1配方反映出来的问题是坯体的干燥强度不够,干燥敏感性不好,从干燥室出来的坯体大量开裂,甚至达到80%以上,基本上没有好坯。
第一调整后的配方为F2,该配方中的粘土总量(A+B+D+E)为42%,其中高可塑性粘土量(A+D)为30%,通过现场近一个月的生产实践,反映出来的情况是坯体的干燥强度已经能达到后续加工要求,坯体基本上不开裂,干燥敏感性也大有改善。但发生的另一个问题是粘模较多。考虑造成粘模的主要原因是因为含腐殖质和无机盐的高可塑性粘土A+B比例偏高,为此第二次进行了调整。
第二次调整后的配方为F3,该配方中的粘土总量A+B+D+E+(13)为44%,其中(13)项为最有弱可塑性的陶土,比例占了8%,但高可塑性粘土的总量只有22%,F3配方投产以后,反映出来的坯体强度能满足目前生产之要求,干燥敏感性好,坯体在干燥和后续加工中的开裂很少,整个优等率可达90-95%。另外,该配方能适宜于快速烧成,具有烧成后的成品性能好,透气性好,坯釉适应性好等优点,在下文中将进一步介绍。
(四)优化配方烧成性能的调整试验
衡量坯体的烧成性能主要有:①坯体能不能适用于低温快烧;②坯体烧成后的平整度是否好;③坯体烧成过程中的透气性如何,是否产生黑心及高亮釉面针孔等,至于坯釉适应性之调整,将在下文中专题述及。
调试的配方组成见表8。
表8 调整试验的配方组成表(二)
|
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
烧 后 性 能 |
|
原 料
名 称 |
粘土
A |
粘土
B |
粘土
C |
粘土
D |
镁土
E |
叶腊石A |
叶腊石B |
透辉石 |
长石
A |
长石
B |
滑石 |
石英砂 |
陶土 |
烧失率
% |
收缩率
% |
吸水率
% |
|
配方F0 |
23 |
15 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
27 |
15 |
5 |
|
|
5.0 |
6.7 |
6.5 |
|
配方F1 |
25 |
5 |
5 |
2 |
|
7 |
|
14 |
27 |
10 |
5 |
|
|
4.9 |
6.7 |
5.9 |
|
配方F2 |
20 |
10 |
|
2 |
4 |
|
5 |
14 |
27 |
10 |
|
|
8 |
4.7 |
6.7 |
6.2 |
本次调整试验的原始配方F0,该配方中的粘土总量A+B+D为41%,其中高可塑性粘土占26%,与调整后配方F1和F3相比,该配方存在问题是长石总量比较高,总量达到42%,而相应的钙镁质原料(透辉石+滑石+粘土)总量偏低(总量为12%,而F1为19%,F3为18%)。
在烧成性能方面,F0配方存在的主要问题是:①烧成周期长,对于一些规格较厚的500×500及600×600以上产品,有时烧成周期达65分钟以上(80米窑);②成品的平整度不好,特别容易出现S形翘曲;③坯体烧成过程中的透气性不好,容易产生“黑心”,特别当烧成周期较短时,“黑心”十分严重。
第一次调整后的配方为F1,该配方的粘土总量(A+B+C+D)为37%,其中高可塑性粘土总量为27%。如前所述,该配方使用时,反映出来的主要问题属于成型性能方面的是坯体强度不够,而在烧成性能方面主要存在问题一是坯体的平整度不好,特别烧高亮釉产品时,凸翘较严重。还有一个问题是在快烧的情况下,成品出窑后,放置24小时,会越来越凸,有时产品出窑时,平整度在标准范围内,但过了一天或更短的时间,凸翘会更严重,甚至大部分产品超标,第三个问题是坯釉结合性不好,对于部分膨胀系数偏高的釉种容易出现釉裂,产品抗热震性能常常不能过关。
第二次调整后的配方为F3,其主要调整项目为适当调低高可塑性粘土的比例,从27%调到22%,同时适当引进陶土这一类的中间原料,其目的是更适用于快烧,使成品在快烧的条件下,玻化更好,反应更完全;因此,成品出窑后不会出现再次的变形。
(五)优化配方坯釉适应性能的调整试验
我们这里所指的坯釉适应性主要指坯和釉的热膨胀系数的相匹配和相适应的问题。一般来说,对于大规格地砖这类板状产品,坯体薄、面积大,容易受坯、釉膨胀系数不同的影响,在冷却过程中产生上、下收缩不同,出现凸翘和凹翘。为了解决这一问题,最理想的要求是α釉和α坯在各种温度下相同,然而要做到这一点是不可能的,因为坯、釉膨胀系数本身就是一个随温度不同而变化的曲线,而在工厂实践中,为了防止产品后期龟裂,通常的做法是控制α釉略小于α坯(一般控制在低0.4-1.0×10-6/℃范围),从而保持产品轻微的凸翘的做法。
对于大规格地震惊,这里存在以下矛盾:其一是由于尺寸较大,所以出现的整体线收缩较大而造成的凸翘变形较大。从这个意义上来说,要求α釉和α坯的数量越靠近越好,也就是要求尽可能低。其二是大规格地砖通常要施高亮釉、耐磨釉、无光釉等,这些釉的热膨胀系数α釉有高有低,为了不出现α坯<α釉的情况,则要求α釉要尽可能高一些,最好比最高的透明亮釉还要略高一些,否则就会经常出现釉裂。
为了解决这一对矛盾,我们调整试验了以下配方:(见表9)。
表9 调整试验的配方组成表(三)
|
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
烧 后 性 能 |
釉 裂情 况 |
|
原 料
名 称 |
粘土
A |
粘土
B |
粘土
C |
粘土
D |
镁土
E |
叶腊石A |
叶腊石B |
透辉石 |
长石
A |
长石
B |
滑石 |
石英砂 |
陶土 |
烧失
率% |
收缩
率% |
吸水
率% |
|
配方F2 |
25 |
|
7 |
5 |
5 |
7 |
|
14 |
27 |
10 |
|
|
|
5.1 |
6.7 |
6.0 |
裂 |
|
配方F3 |
20 |
10 |
|
2 |
4 |
|
5 |
14 |
27 |
10 |
|
|
8 |
4.7 |
6.6 |
6.2 |
不裂 |
|
配方F4 |
23 |
|
7 |
2 |
|
|
7 |
14 |
27 |
10 |
5 |
|
|
4.7 |
4.2 |
11.95 |
裂 |
|
配方F5 |
20 |
10 |
|
2 |
4 |
|
5 |
14 |
27 |
10 |
|
4 |
|
4.9 |
6.2 |
6.5 |
裂 |
本次调整试验的原始配方为F2,该配方存在的主要问题除了第三节中所述的粘模缺陷外,最主要的缺陷就是用高膨胀系数的透明亮釉(中釉编号CG-428,α釉=229)时出现釉裂。为此进行了局部调整,如表5。其中F3为引进8%的陶土,F4用5%的滑石替代F2中5%的镁质土;F5为引进4%的石英砂,最后都在试条上施CG-428亮釉。试验证明只有引进陶土的F3配方没有出现釉裂 在中试和半工业试验中,F3配方与高亮釉配合时,成品的平整度较好,使用耐磨釉时,通过调整窑炉上下温度,也取得了平整度较好的产品,经测定F3配方的α釉=222×10-7/℃而F2为208×10-7/℃。我们分析,大规格细炻地砖在使用我们公司选用的釉料时,α釉应该大于222×10-7/℃而小于230×10-7/℃比较适宜。
(六)几点结论
1、大规格地砖坯体配方调整试验的过程是协调配方中各组矛盾后使其相互之间协调和统一的过程,其主要的几组矛盾如下:
①坯体强度与烧成后成品"黑心"、成型时粘模之间的矛盾 为了增强坯体强度,通常做法是增加配方中可塑性粘土的比例;而当配方中高可塑性粘土的量太多时,产品易黑心,成型时易粘模。协调这一矛盾的主要措施是通过调整粘土比例达到适当值,让坯体既要有足够的强度,同时又要使烧成的成品不产生"黑心"和压型时不产生粘模之缺陷。
②控制成品的翘曲度与釉裂之间矛盾 如前文所述,其主要措施是通过调整配方中的原料种类,从而将坯体的膨胀系数控制在一定范围内,使成品的翘曲度在规定范围之内,同时又不产生釉裂的,如前文中α坯在220-230×10-7/℃的范围之内。
③保证成品理化性能和采用低温快烧工艺的矛盾 为了使成品的吸水率、抗热震性能等理化性能符合标准,烧成过程必须控制较高的烧成温度和足够的烧成时间,从而使组成配方的原料在烧成中完成反应,达到一定的烧结程度。这一点往往与低温快烧目标的实现是相矛盾的 为了解决这一矛盾,采取的主要措施是控制长石总量,提高长石的品位,并适当引进钙镁系统的矿化剂及部分中间性原料。
2、在保证坯体强度的前提下,要控制高塑性粘土的比例。特别是含有机质高的塑性粘土的比例,否则容易产生烧成成品"黑心",成型时粘模等缺陷。
3、在保证成品能达到一定吸水率的前提下,要控制长石的总量。同时应选用品位较高的钾、钠长石,甚至钠长石。这样,有利于坯体烧成时提前出现液相。
4、为了实现快速和低温烧成,引进钙镁系统的矿化剂和使用一定比例的中间性原料是必要的,这对降低产品成本,减少釉裂出现,从而达到提高成品质量的目的。